您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 威海分类信息网,免费分类信息发布

威海ABB机器人电源模块维修,专注成就专业

2019/6/6 8:01:25发布83次查看
威海abb机器人电源模块维修,专注成就专业青岛德玛尔机器人技术服务有限公司,坐落在幽美、青葱的城市——青岛。公司主要承接国际品牌机器人(abb、nachi机器人、otc机器人、)的售后维护保养
abb机器人组成
irb型机器人是著名的瑞典机器人生厂商abb公司的产品,irb指abb标准系列机器人。irb机器人常用于焊接、涂刷、搬运与切割。
常用的型号有:irb 1400,irb 2400,irb 4400,irb 6400。
其型号的解释如下: irb指的是abb机器人。  
di一位数(1,2,4,6)指机器人的大小。 
第二位数(4)指的是属于s4或s4c系统。 
无论是何种型号,机器人控制部分基本相同。 
ir 1400:承载较小,zui大承载为5kg,常用于焊接。 
irb 2400:承载较小,zui大承载为
7kg ,常用于焊接。
irb 4400:承载较大,zui大承载为60kg 常用于搬运或大范围焊接。
irb 6400:承载较大,zui大承载为200kg,常用于搬运或大范围焊接。
fanuc伺服驱动器维修故障实例
一,报警信息
  1、后台编辑报警
  报警信息: “bp/s alarm”,bp/s报警。
  报警说明: 与一般的程序编辑中发生的p/s号报警相同,发生bp/s报警(070、071、072、073、074、085、086、087)。
  2. 140号报警
  报警信息: “bp/s alarm”,bp/s报警。
  报警说明: 在后台选择或者删除了一个在前台选中的程序。
  2、程序错误报警
  (1)。000号报警
  报警信息: “please turn off power”,请关闭电源。
  报警说明:设定了必须关断电源才能生效的机床数据。
  (2)。001号报警
  报警信息: “th parity alarm”,th奇偶报警。
  报警说明:th报警(输入了不符合奇偶的字符),应修改纸带。
  (3)。002号报警
  报警信息: “tv parity alarm”,tv奇偶报警。
  报警说明:tv报警(一个程序段内的字符数为奇数)。仅在tv检测为on时发生。
  (4)。003号报警
  报警信息: “too many digits”,数字太多。
  报警说明: 输入了超过允许位数的数据。
  (5)。004号报警
  报警信息: “address not found”,没有发现地点。
  报警说明: 在程序段的开始无地点,输入了数字或符号“-”。修改程序。
  (6)。005号报警
  报警信息: “no data after address”,地点之后没有数据。
  报警说明: 地点后面没有跟随数据,而出现下一个地点或者eob码。修改程序。
  (7)。006号报警
  报警信息: “illegal use of negative sign”,非法使用负号。
  报警说明: 负号 “-”输入错误 (“-” 出现在不可能输入这个符号的地点中或者输入了两个以上的“-”)。修改程序。
  (8)。007号报警
  报警信息: “illegal use of decimal point”,非法使用十进制小数点。
  报警说明: 小数点“。”输入错误(小数点 “。”出现在不可能输入这个符号的地点中或者输入了两个以上的“。”)。修改程序。
  (9)。008号报警
  报警信息: “program has an error at end”,在程序结尾有一个错误。
  报警说明: 无程序结束指令m02、m30或者m99,取而代之的是读入了eor (%)。修改程序。
  10.009号报警
  报警信息: “illegal address input”,非法地dian输入。
  报警说明: 在有效区域输入了不能使用的字符。修改程序。
  更多的fanuc伺服系统报警代码请登录 :
  二,维修修实例
  1.开机后发生周期性振动的报警维修
  故障现象:一台配套fanuc llm的加工中心,开机时,crt显示sv008号报警,z轴发生周期性振动。
  分析与处理过程:fanuc llm系统出现sv008报警的含义是“坐标轴停止时的误差过大”,引起本报警的可能原因有:
  1)系统位置控制参数设定错误。
  2)伺服系统机械故障。
  3)电源电压异常。
  4)电动机和测速发电机、编码器等部件连接不良。
  根据上述可能的原因,再结合z轴作周期性振动的现象综合分析,并通过脱开电动机与丝杠的连接试验,初步判定故障原因在伺服驱动系统的电气部分。
  为了进一步判别故障原因,维修时更换了x、z轴的伺服电动机,进行试验,结果发现故障不变,由此判定故障原因不在伺服电动机。
  由于x、y、z伺服驱动器的控制板规格一致,在更改设定、短接端后,更换控制板试验,证明故障原因在驱动器的控制板上。
  更换驱动器控制板后,故障排除,机床恢复正常。
  2.小范围移动正常、大范围移动出现剧烈振动的故障维修
  故障现象:某采用fanuc 0t数控系统的数控车床,开机后,只要z轴一移动,就出现剧烈振荡,cnc无报警,机床无法正常工作。
  分析与处理过程:经仔细观察、检查,发现该机床的z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动:但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动。
  根据这一现象分析,系统的位置控制部分以及伺服驱动器本身应无故障,初步判定故障在位置检测器件,即脉冲编码器上。
  考虑到机床为半闭环结构,维修时通过更换电动机进行了确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。
  为了深入了解引起故障的根本原因,维修时作了以下分析与试验:
  1)在伺服驱动器主回路断电的情况下,手动转动电动机轴,检查系统显示,发现无论电动机正转、反转,系统显示器上都能够正确显示实际位置值,表明位置编码器的a、b、*a、*b信号输出正确。
  2)由于本机床z轴丝杠螺距为5mm,只要z轴移动2mm左右即发生振动,因此,故障原因可能与电动机转子的实际位置有关,即脉冲编码器的转子位置检测信号c1、c2、c4、c8信号存在不良。
  根据以上分析,考虑到z轴可以正常移动2.5mm左右,相当于电动机实际转动180?,因此,进一步判定故障的部位是转子位置检测信号中的c8存在不良。
  按照上例同样的方法,取下脉冲编码器后,根据编码器的连接要求(见表),在引脚n/t、j/k上加入dc5v后,旋转编码器轴,利用万用表测量c1、c2、c4、c8,发现c8的状态无变化,确认了编码器的转子位置检测信号c8存在故障。
  表 编码器引脚连接表
  引脚 a b c d e f g h j/k l m n/t p r s
  信号 a b c1 *a *b z *z 屏蔽 +5v c4 c8 0v c2 oh1 oh2
  进一步检查发现,编码器内部的c8输出驱动集成电路已经损坏;更换集成电路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常。
  3.运动过程中出现振动的故障维修
  故障现象:一台配套fanuc 11me系统的加工中心,在长期使用后,x轴作正向运动时发生振动。
  分析与处理过程:伺服进给系统产生振动、爬行的原因主要有以下几种:
  1)机械部分安装、调整不良。

青岛德玛尔机器人技术服务有限公司
18663927608

威海分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录